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124立方冷库降温-15度高压管路加长10米,低压管路加长16米,这样的冷库效果能好吗?

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发表于 2016-3-3 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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前天接到一单业务,是当地某学院食堂冷库采用双压机,双系统机组。(1)更换10匹沈阳谷轮半封闭机头,(2)维修另一套机组更换冷冻油,换过滤器。(3)分别给这2套制冷机组加装油分器。(4)更换2支丹弗斯膨胀阀,一个外平恒6号阀芯。一个内平恒6号阀芯。
1 压缩机更换原因是没有加装油分离器,导致压机缺冷冻油而卡缸坏死! 高压管路太长(加长10米)散热不好机头温度高达140度。压力保护器全部短接,不用。这一系列的原因导致10匹半封闭机头坏掉。
2 (1)更换10匹压机(沈阳谷轮),加装了油分器,更换了过滤器,膨胀阀,自身排空,注氟。此时环境温度零上18度,高压表显示1.4兆帕。低压表显示0.03兆帕。此时冷库温度降到-9度(空库)降温非常缓慢!高压压力太高(冷凝器100平方,四风机),机头温度达140度。
(2)另一机组采用8匹(沈阳谷轮),加装油分器,更换冷冻机油,膨胀阀,自身排空,注氟。此时环境温度零上18度,高压表显示1.2兆帕。低压表显示0.02兆帕.此时冷库温度降到-9度(空库)降温非常缓慢!高压压力太高(冷凝器100平方,四风机),机头温度达120度。
(3)机器做了一系列维修更换,就开机实验,温度降到-4.5度时,此时已经晚上8点左右,还没吃晚饭。就把温度设定到-10度停机。就走了。第二天用户打电话说冷库温度才降到零上0.6度。冷库没降温!咋滴了??压力保护?还是过流保护?还是冰堵?还是脏堵?
(4)经查实是系统冰堵!而且是两套机组同时出现冰堵!我就在蒸发器低压侧分别加装了一支顶针维修接口,用来给蒸发器单独加热抽空用的快速接口。估计自身排空没排干净!再加上低压管路太长(加长到16米),导致自身排空没排干净,造成冰堵现象!
(5)本次发帖主要是请教各位老师,高压管路加长10米左右,(压机在地下-1楼,冷凝器在一楼室外)。低压管路离机组和蒸发器之间约16米。这样势必造成压缩机功率缩减?散热不好导致高压压力过高?制冷效果差?该冷库面积是8.8米*6.4米*2.2米,约124立方。采用一个10匹半封闭机组。和一个8匹半封闭机组。分别采用100平方冷凝器2个。和2个60平方蒸发器。两个丹弗斯膨胀阀(2个6号芯)。这两套机组应该拉124立方的冷库很超硬。但是就是降温很慢,高压压力很高(并且用高压洗车机对冷凝器进行清洗)。原因是不是加长管路太长所致???希望给位老师给与指点!谢谢大家!
发表于 2016-3-3 22:49:59 | 显示全部楼层
把膨胀阀调大。
发表于 2016-3-4 00:07:13 | 显示全部楼层
压缩机温度超过100度肯定不正常,超过140度更是考验压缩机的极限!!!连续一个星期,压缩机就可以换新了
1,当初没有坏压缩机那部制冷正不正常?也就是你换膨胀阀、加油分之前,如果正常,肯定是膨胀阀没有调好或换错了
2,有些压缩机缺油的原因不是没有油分,而是压缩机过热,大量冷冻油被气化而进入管路参与循环,所以先将压缩机过热的问题处理了
3,制冷剂是定量加还是看压力加?过滤器温度是多少?制冷剂质量怎么样?
4,低温的系统用排空法,我只能说你压缩机或雪种比较多,比真空泵多得多!!你以为是空调吗?空调可是不用结霜的,所以不容易冰堵
5,管路有没有瘪了?加那么多铜管,可考虑用大一级的铜管
发表于 2016-3-4 07:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
真空泵抽上,铜管加粗,膨胀调中,定量加氟。应该能解决问题了。
发表于 2016-3-4 10:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
等着你的好消息
发表于 2016-3-4 19:07:01 | 显示全部楼层
首先,对于较大的系统,系统在流程和安装方面必须做到:压缩机在全系统中应处最低位置,至少要与冷凝器,蒸发器在同一底座上,冷凝器也不能高于蒸发器。因为蒸发器在低温下润滑油的粘度大,流动性差,润滑油回流困难。
其次是尽量减小管道的流动阻力,加长管道时不得缩小管径;对接管道不得在管内加塞管径小的套管;尽量减少弯度;避免管道折瘪,影响通畅;低压管及供液管必须做好保温,避免有害“过热”。
10P机用6#阀芯小了,使用中应该适当调大一点开启度,另一只膨胀阀的调节阀杆应调定在中间位置上,不得随意调动。低压压力应与当时库温下的蒸发温度的对应压力基本相近,只是存在一点回气管路一定的压力损失而已。低压压力过低,一是制冷慢,二是回气过热度大,必然会造成压缩机的吸排气温度高,所以要加足制冷剂!!!但加注过量又会造成高压压力高!!!
虽说真空不是造成高压超高的根本原因,但系统的真空也是很重要的。真空一定要按规定严格做好,不能随便排排空而已。此外冷凝器要确保清洁干净,通风顺畅,不得有热源影响。
做好了这些,不可能高压和排温超高,也不可能制冷这样不行那样不行。
 楼主| 发表于 2016-3-4 20:46:33 | 显示全部楼层
谢谢大师(荣昌制冷支老师)指点,看了您的回复如获至宝,能跟您老学习,是我的福分。我是山东潍坊的,名叫冷长青。我文化程度不高,技术属于初级学习阶段,以后还请您老人家多多指教!谢谢支老师,祝您健康长寿!
 楼主| 发表于 2016-3-4 22:01:08 | 显示全部楼层
今天去这样处理的。(1)用高压清洗机,对两个冷凝器进行彻底清洗,清洗过程中,冲下很多淤泥。清洗以后高压压力比原来降低了很多,原来高压压力1.5兆帕,清洗后高压压力1.3兆帕(环境温度21度)。
(2)膨胀阀是依照原来的大小更换的!经老师们指点,今天把膨胀阀做了相应的调大。
(3)至于冰堵,我把蒸发器低压管上,加了一个维修接口,便于对蒸发器用气焊烘烤抽空。经处理以排除冰堵现象!
(4)高低压管路没有瘪管现象。就是高压管,加长了10米,从开始用25mm到冷凝器入口变成了16mm铜管!这大概是造成冷凝(高压)压力过高的原因吧?
现在用户要求库温-12度,两台机组同时开机很快就能达到(冷库温-7度降到-12度用十多分钟就行)唯一不足的就是机头温度还是高!清洗冷凝器前是140度,清洗后100度左右。在我之前已经换掉三个压缩机了,我换的是第四个!我在压缩机旁边加一个高速风机,不知道能否解决机头温度过高的问题???主要是用户不想挪动机组,就想把压机放到-1楼的地下室,冷凝器放到一楼室外。其次不想再花钱了!加一个高速风机给机头降温不知行不行??
郑重感谢回帖子的各位恩师!谢谢你们的大力支持!谢谢!
发表于 2016-3-5 07:17:02 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-3-4 22:01
今天去这样处理的。(1)用高压清洗机,对两个冷凝器进行彻底清洗,清洗过程中,冲下很多淤泥。清洗以后高 ...

冷凝器的管径应该按冷凝器的进口管径连接,绝对不得缩小!!!这就是升高冷凝压力(高压压力)的最主要原因!而且还会影响压缩机的排气温度!!!应该25mm到底,中途管子对接只能外套套管或胀管焊接,绝对不可用小一号的管子套在管子内连接起来焊接!!!
冷凝器要清洗得这边看得到那边,确保翅片通风顺畅。
机头温度高,最关键的是膨胀阀的调节问题和系统制冷剂是否充足的问题,首先膨胀阀不能配小了,配小了就要适当开大一点。低压压力应与当时库温下的蒸发温度的对应压力基本相近,只是存在一点回气管路一定的压力损失而已。低压压力过低,一是制冷慢,二是回气过热度大,必然会造成压缩机的吸排气温度高。正常情况下,压缩机的吸气端(侧)应该发凉或者结露,排气端(侧)不应发烫冒烟有焦臭味,应该用手可以短时间抚摸。
安装上的弊病用户不愿消除,将是留得后患无穷。
 楼主| 发表于 2016-3-5 08:55:48 | 显示全部楼层
支老您好,感谢您的回贴!该机组确实存在高压管路变径(由粗变细)问题。而且也存在用小一号的管子套在管子内连接起来焊接的问题!今天我再去和用户协商解决此问题,再把膨胀阀开启度加大,尽量降低压缩机机头温度,再补充相应的制冷剂。谢谢荣昌制冷的支老!
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